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[導讀]漲縮產生的根源由材料的特性所決定,要解決軟硬結合板漲縮的問題,必須先對撓性板的材料聚酰亞胺 (Polyimide)做個介紹: (1)聚酰亞胺具有優(yōu)良的散熱性能,可承受無鉛焊接高溫處理時的熱沖擊; (2)對于需要更

漲縮產生的根源由材料的特性所決定,要解決軟硬結合板漲縮的問題,必須先對撓性板的材料聚酰亞胺 (Polyimide)做個介紹:
(1)聚酰亞胺具有優(yōu)良的散熱性能,可承受無鉛焊接高溫處理時的熱沖擊;
(2)對于需要更強調訊號完整性的小型裝置,大部份設備制造商都趨向于使用撓性電路;
(3)聚酰亞胺具有較高的玻璃轉移溫度與高熔點的特性,一般情況下要在350 ℃以上進行加工;
(4)在有機溶解方面,聚酰亞胺不溶解于一般的有機溶劑。
撓性板材料的漲縮主要跟基體材料PI和膠有關系,也就是與PI的亞胺化有很大關系,亞胺化程度越高,漲縮 的可控性就越強。
按照正常的生產規(guī)律,撓性板在開料后,在圖形線路形成,以及軟硬結合壓合的過程中均會 產生不同程度的漲縮,在圖形線路蝕刻后,線路的密集程度與走向,會導致整個板面應力重新取向,最終導致 板面出現(xiàn)一般規(guī)律性的漲縮變化;在軟硬結合壓合的過程中,由于表面覆蓋膜與基體材料PI的漲縮系數(shù)不一致, 也會在一定范圍內產生一定程度的漲縮。
從本質原因上說,任何材料的漲縮都是受溫度的影響所導致的,在PCB冗長的制作過程中,材料經過諸多 熱濕制程后,漲縮值都會有不同程度的細微變化,但就長期的實際生產經驗來看,變化還是有規(guī)律的。
如何控制與改善?
從嚴格意義上說,每一卷材料的內應力都是不同的,每一批生產板的過程控制也不會是完全相同的,因 此,材料漲縮系數(shù)的把握是建立在大量的實驗基礎之上的,過程管控與數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析就顯得尤為重要了。具體到實際操作中,撓性板的漲縮是分階段的:
首先是從開料到烘烤板,此階段漲縮主要是受溫度影響所引起的:
要保證烘烤板所引起的漲縮穩(wěn)定,首先要過程控制的一致性,在材料統(tǒng)一的前提下,每次烘烤板升溫與降 溫的操作必須一致化,不可因為一味的追求效率,而將烤完的板放在空氣中進行散熱。只有這樣,才能最大程 度的消除材料的內部應力引起的漲縮。
第二個階段發(fā)生在圖形轉移的過程中,此階段的漲縮主要是受材料內部應力取向改變所引起的。
要保證線路轉移過程的漲縮穩(wěn)定,所有烘烤好的板就不能進行磨板操作,直接通過化學清洗線進行表面前 處理,壓膜后表面須平整,曝光前后板面靜置時間須充分,在完成線路轉移以后,由于應力取向的改變,撓性 板都會呈現(xiàn)出不同程度的卷曲與收縮,因此線路菲林補償?shù)目刂脐P系到軟硬結合精度的控制,同時,撓性板的 漲縮值范圍的確定,是生產其配套剛性板的數(shù)據(jù)依據(jù)。
第三個階段的漲縮發(fā)生在軟硬板壓合的過程中,此階段的漲縮主要壓合參數(shù)和材料特性所決定。
此階段的漲縮影響因素包含壓合的升溫速率,壓力參數(shù)設置以及芯板的殘銅率和厚度幾個方面??偟膩?說,殘銅率越小,漲縮值越大;芯板越薄,漲縮值越大。但是,從大到小,是一個逐漸變化的過程,因此,菲 林補償就顯得尤為重要。另外,由于撓性板和剛性板材料本質的不同,其補償是需要額外考慮的一個因素。0次

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